3月7日,國家能源集團承德熱電3號機組風煙系統綜合治理后性能測試結果顯示,機組2月份鍋爐輔機用電率同比降低0.26%,其中引風機、一次風機用電率分別降低0.17%和0.05%,創機組投產以來歷史最好水平,機組運行經濟性得到持續提升。
該公司3號機組空氣預熱器原設計為三分倉型式,分為熱段、中溫段和低溫段三層換熱方式。受燃燒煤種變化大、運行時間長等因素影響,設備腐蝕和積灰情況嚴重,導致運行壓差大,最高達到1890帕,鍋爐輔機用電率居高不下,制約設備長周期安全經濟運行。針對此項問題,該公司組建聯合攻關小組,從查找設備癥結和制定解決方案入手,定期召開鍋爐專業組專題會,組織專業技術人員赴周邊區域同類型機組調研,從安全運行、節能降耗、技術路線、改造工期等方面開展綜合治理方案比選論證,最終確定“三改二”優化方案。即更換空氣預熱器新型蓄熱元件,取消中溫段運行層,整體優化為熱段和低溫段兩層運行方式,并同步完成密封片檢查、密封間隙調整和漏風部位治理。
改造后,該公司3號機組空氣預熱器壓差降至910帕,遠低于國內平均標準水平,徹底解決了設備積灰堵塞、換熱效率低等問題,風煙系統漏風率由6%降至5.6%,為后續機組深度運行優化積累了寶貴的經驗。






